8月3日上午,广一在GD4#炉3楼隆重举行了GD4#炉点火仪式。9时8分,随着一阵热烈而喜庆的鞭炮声,广一总经理尹维安站在GD4#炉烤窑器旁,手持点燃的氧割枪对准烤窑器的点火孔,“扑”的一声,沉睡了近一年的GD4#炉终于迎来了点火的瞬间!
2012年10月27日,广一GD4#炉按照预定计划安全停炉放料。由于受市场高白产品产能过剩的影响,停炉后并没有及时大修。开春后,市场开始回暖,经集团公司高层领导决定,2013年4月份开始对GD4#窑炉实施大修工程。GD4项目部在项目经理尹维安、项目副经理李想的带领下,不仅把安全、质量、效率和工期等工程的各个环节都控制在了较高的水准,趁着大修期间,GD4#炉主要在窑炉与行列机方面还做出了一系列改善。
在窑炉方面,由于GD4#炉主要以石油焦粉作为主要燃料,大修前炉体易被烧损与侵蚀。为了确保窑炉安全,延长窑炉的使用寿命,大修后对GD4#炉的胸墙进行了加高,对前山墙、池底等进行了加厚。针对加料口粉尘易飞扬、易腐蚀炉体的问题,GD4#炉改用了新型的密封式加料机,不仅可以减少粉尘飞扬,还改善了工作人员的作业环境。大修前GD4#炉格子体易堵塞,不仅能耗高,且难疏通,窑炉保全工作强度大。针对这些问题,大修后小炉改为喇叭口结构,以减慢废气进入蓄热室格子体上部后的速度并改善气流的分布。
在行列机方面,对GD4#炉5台转弯机进行了改善。老式转弯机体积大且太重,很不方便更换。并存在安全隐患。还需要区分行列机左右式机型来安装,转弯机备用数量真多,成本消耗巨大,所占空间面积大,转弯机在高速运转过程中无法调节左右中心。
改善后,将链条节数由原来的96节改成60节,体积及重量将缩小一半。新转弯机底板长为600mm,板厚为16mm,宽度为230mm和170mm,新增可调节固定支架,丝杆为M24×700mm,两根固定杆为¢20×600mm。大修前GD4#炉成模开关气管、吹气头下为信号气管。针对这些气管在生产过程中容易漏气、掉管等现象,且处理时需要拆开吹气缸才能接好气管,耗时很大,大修后对其进行了加长的改善,改善后这些气管采用加长管连接在机框上用弯头弯出来,管长为230×3分米和180×2分米,目前108机的气管已经全部完成改善。
点火成功后,GD4#炉以生产高白料为主,出料量可达168吨/天。窑炉开始生产了,目前的重点工作之一就是对员工技能的培训。